科技创新
首页 » 安全生产 » 科技创新
长安益电:巧手破解“跑偏”难题
发布时间:2025-09-30     作者:王锡强
      来源:长安益电      分享到:
近日,长安益阳发电有限公司燃料部自主攻关,成功解决三期输煤系统新建煤场#7B皮带机液压拉紧处的严重跑偏问题,保障了输煤“大动脉”的稳定畅通,为机组安全高效运行筑牢坚实基础。
在设备调试阶段,三期输煤系统新建煤场#7B皮带机液压拉紧装置部位出现皮带严重跑偏现象——皮带在拉紧小车两侧持续与机架摩擦,导致设备无法正常投用。若该问题长期搁置,会大幅降低供卸煤效率、引发设备损坏风险,甚至威胁现场作业安全。
面对这一“卡脖子”难题,燃料部迅速组建技术攻关小组,深入现场开展“靶向诊断”。经反复观察与分析,找到问题所在,一是拉紧小车支架存在偏移,导致皮带受力失衡;二是拉紧处水平悬空段距离过长且缺乏支撑,进一步放大了皮带跑偏效应。
针对问题,攻关小组制定“双管齐下”的技改方案并高效落地。加装限位支座,纠正小车偏移,在拉紧小车四角安装坚固限位块,有效限定小车活动范围,确保小车机架始终处于中心位置,从源头解决因小车偏斜引发的皮带跑偏问题;创新制作纠偏托辊,利用仓库废弃锥形托辊,自主设计并制作专用纠偏支架,安装于皮带悬空段,锥形托辊架的自动纠偏功能,如同为皮带设置“导向标”,可实时将跑偏皮带拉回中心,彻底解决悬空段因无支撑跑偏放大问题。
此次技改成功保障了新皮带机的稳定投运,并通过修旧利费节约成本2万余元,实现了降本增效与团队技术能力的双提升。作为公司精细化管理与技术创新的典型案例,积累了处理同类问题宝贵经验,为公司安全生产、提质增效工作注入新动能。(王锡强)